IT-27
Errori di autotuning
Di seguito vengono indicati gli errori di autotuning. Quando vengono rilevati i seguenti errori, l’errore viene
visualizzato sulla console di programmazione ed il motore continua a funzionare ad inerzia sino all’arresto
completo. Non viene emesso alcun segnale di errore o di allarme.
Display
Significato
Azioni correttive
Accelerate
Errore di accelerazione
(rilevato solo durante l'autotuning rotante)
Il motore non accelera al momento specificato.
• Aumentare C1-01 (tempo accelerazione 1).
• Aumentare L7-01 e L7-02 (limiti di coppia) se sono bassi.
• Rimuovere le corde e ripetere l'autotuning.
End - 1
V/f Over Setting
Allarme impostazioni V/f
Visualizzato al completamento dell’autotuning
La coppia di riferimento ha superato il 100% e la corrente
a vuoto ha superato il 70% durante l’autotuning.
• Verificare e correggere le impostazioni del motore
• Se il motore e la macchina sono collegati, scollegare il motore dalla
macchina.
End - 2
Saturation
Errore saturazione nucleo motore
Visualizzato al completamento dell’autotuning.
Rilevato solo per autotuning rotante
• Verificare i dati d’ingresso.
• Controllare il cablaggio del motore.
• Se il motore e la macchina sono collegati, scollegare il motore dalla
macchina.
End - 3
Rated FLA Alm
Allarme impostazione corrente nominale
Visualizzato al completamento dell’autotuning
Durante l’autotuning, il valore misurato della corrente nomi-
nale del motore (E2-01) era superiore al valore impostato.
Verificare il valore di corrente nominale del motore.
Fault
Errore dati motore
• Verificare i dati d’ingresso.
• La capacità del motore e la capacità dell’inverter non sono compatibili.
Controllare la capacità del motore e dell’inverter.
• Verificare la corrente nominale del motore e la corrente a vuoto.
I-det. Circuit
Errore di rilevamento corrente
La corrente supera la corrente nominale del motore oppure
una fase di uscita è aperta
Verificare il cablaggio dell’inverter e il montaggio.
KE_ERR
(solo motori PM) Errore costante di voltaggio
Controllare il cablaggio del motore
LD_ERR
(solo motori PM) Errore induttanza
Controllare il cablaggio del motore
Leakage Induc-
tance Fault
La misurazione dell'induttanza di dispersione ha provocato
un errore.
La corrente di tuning dell'induttanza di dispersione era troppo
alta o troppo bassa (solo controllo vettoriale ad anello chiuso
per PM)
• Controllare il cablaggio del motore.
• Controllare il valore di ingresso della corrente nominale del motore
• Ridurre o aumentare il livello di corrente per il tuning dell'induttanza
di dispersione modificando il parametro n8-46.
Minor Fault
Gli allarmi sopra riportati si sono verificati durante l'autotuning
oppure l'inverter era in condizione di blocco delle basi quando
l'autotuning è iniziato.
• Uscire dal menu di autotuning, controllare il contenuto dell'allarme
ed eliminare la causa come descritto nell'elenco allarmi sopra riportato.
• Verificare i dati d’ingresso.
• Verificare che l'inverter non sia in condizione di blocco delle basi
durante l'autotuning.
Motor Speed
Errore velocità motore
Rilevato solo per autotuning rotante
La coppia di riferimento supera il 100% durante l'accelerazione.
Viene rilevato solo quando A1-02 è impostato su 2
(controllo vettoriale ad anello aperto).
• Se il motore è collegato alla macchina, scollegarlo.
• Aumentare C1-01 (tempo accelerazione 1).
• Verificare i dati di input (in particolare il numero degli impulsi di PG
e il numero di poli del motore).
• Eseguire un autotuning non rotante
No-Load Current Errore di corrente a vuoto
• Verificare i dati d’ingresso.
• Controllare il cablaggio del motore.
• Se il motore è collegato alla macchina, scollegarlo.
• Se l’impostazione di T1-03 è superiore alla tensione di alimentazione
di ingresso inverter (E1-01), cambiare i dati di ingresso.
Resistance
Errore resistenza line-to-line
Rated slip
Errore scorrimento nominale
RS_ERR
(solo motori PM) Errore resistenza line-to-line
• Controllare il cablaggio del motore
• Controllare i dati di ingresso del motore
STOP key
Ingresso tasto STOP
-
Z_SRCH_ERR
(solo motori PM)
Tutti gli encoder:
La velocità del motore supera i 20 giri/min all'avvio
dell'autotuning. Non è stato possibile eseguire l'autotuning
della posizione del polo magnetico nel tempo specificato.
• Rimuovere le corde e ripetere l'autotuning
• Controllare la direzione di rotazione dell'encoder e, se necessario,
modificare F1-05.
Encoder con impulso Z:
La differenza tra due misurazioni della posizione del polo
magnetico supera i 3°.
Encoder seriali:
La differenza tra due misurazioni della posizione del polo
magnetico era superiore a 5° oppure si è verificato un errore
di comunicazione seriale dell'encoder durante l'autotuning.
• Controllare il cablaggio dell'encoder (ordine, schermatura, ecc.)
• Controllare l'alimentazione dell'encoder.
Sostituire l'encoder.
Содержание CIMR-L7
Страница 33: ...EN 31...
Страница 65: ...DE 31...
Страница 97: ...ES 31...
Страница 129: ...FR 31...
Страница 161: ...IT 31...
Страница 193: ...PT 31...
Страница 195: ...RU 1 Varispeed L7 5 LC RC...
Страница 198: ...RU 4 2 Omron Yaskawa Motion Control Omron Yaskawa Motion Control 3 20...
Страница 199: ...RU 5 Omron Yaskawa Motion Control 1 IP00 IP20 NEMA 1 2 18 5 22 50 30 30 B 120 B 50 120...
Страница 200: ...RU 6 R L1 S L2 T L3 R S T 600 PE L1 L2 L3 PE GND L1 L2 L3 GND U V W M 3...
Страница 206: ...RU 12 5 V f b1 02 0 H1 xx H2 xx H3 xx C1 xx S C2 x d1 xx C1 xx S C2 xx H1 xx H2 xx d1 18 A1 02 16 17...
Страница 208: ...RU 14 V f E1 E2 E5 F1 01 5 5 T1 01 0 1 2 T1 01 1 1 E2 02 E2 03 T1 01 2 V f 20 T1 01 4 T1 01 V f 0 IM 1 2 4...
Страница 209: ...RU 15 Data Invalid 50 150 27 1 2 3 4 5 BB BB1 6 7 8 9 STOP 1 2 3 4 END 60 2...
Страница 215: ...RU 21 d1 18 2 d1 18 1 H1 83 d1 18 2 H1 83 d1 17 H1 K80 d1 18 2 d1 09 1 2 FRL FRL S3 09 0...
Страница 217: ...RU 23 5 DOWN DOWN n5 05 0 P 1 UP DOWN 2 n5 01 3 n5 05 0 4 5...
Страница 225: ...RU 31...