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TOMPYEUOQ2A03C AC Drive Q2A Installation and Operation Instructions
Código
Denominación
Causa
Subsanación del fallo
oC
Sobrecorriente
La carga es excesiva.
•
Mida la corriente que circula al motor.
•
Cambie el variador por un modelo de mayor capacidad si la
corriente es superior a la corriente nominal del variador.
•
Reduzca la carga o cámbielo por un variador mayor para evitar
variaciones repentinas del nivel de corriente.
El recalentamiento ha causado daños en el motor o
el aislamiento del motor no es satisfactorio.
Mida la resistencia de aislamiento del motor y cambie el motor si
hay conducción eléctrica o aislamiento inservible.
El cable del circuito principal del motor está en
contacto con tierra para provocar un cortocircuito.
•
Compruebe su el cable del circuito principal del motor está
dañado y repare los cortocircuitos.
•
Mida la resistencia entre el cable del circuito principal del
motor y el terminal de tierra. Si hay conducción eléctrica,
cambie el cable.
Un cortocircuito o un fallo de puesta a tierra en el
lado de salida del variador ha provocado daños en el
transistor de salida del variador.
•
Asegúrese de que no haya un cortocircuito en el terminal B1 y
en los terminales U/T1, V/T2 y W/T3. Asegúrese de que no
haya un cortocircuito en los terminales - y en los terminales U/
T1, V/T2, y W/T3.
•
Si hay un cortocircuito, póngase en contacto con el fabricante
o con su representante más cercano.
El tiempo de aceleración es demasiado corto.
•
Calcular el par necesario durante la aceleración en función de
la inercia de la carga y del tiempo de aceleración especificado.
•
Incrementar los valores definidos en
C1-01 [Accel Time 1],
C1-03 [Accel Time 2], C1-05 [Accel Time 3], o C1-07 [Accel
Time 4]
hasta obtener el par necesario.
•
Incrementar los valores definidos en
C2-01 [Jerk@Start of
Accel], C2-02 [Jerk@End of Accel], C2-03 [Jerk@Start of
Decel] y C2-04 [Jerk@End of Decel]
hasta obtener el par
necesario.
•
Cambiar el variador por un modelo de mayor capacidad.
El variador está tratando de accionar un motor
especial o un motor de potencia mayor que la
potencia máxima aplicable del motor del variador.
•
Examine la placa de identificación del motor, el motor y el
variador para verificar que la corriente nominal del variador
sea mayor que la corriente nominal del motor.
•
Cambiar el variador por un modelo de mayor capacidad.
Se ha conmutado un contactor magnético en la
salida.
Configure la secuencia de funcionamiento para que no se
encienda o apague el contactor magnético mientras el variador
está emitiendo voltaje.
Los ajustes de la pauta V/f son incorrectos.
•
Examine las relaciones entre la frecuencia de la pauta V/f y el
voltaje. Reduzca el voltaje si es demasiado alto en
comparación con la frecuencia.
•
Ajuste los parámetros de la pauta V/f
E1-04 a E1-10
. Para el
motor 2, adjuste
E3-04 a E3-10
.
La ganancia de compensación de par es excesiva.
Reduzca el valor definido en
C4-01 [Trq Comp Gain]
para
asegurarse de que el motor no se cala.
Las interferencias eléctricas han provocado un
problema.
Examine las líneas del circuito de control, las líneas del circuito
principal y el cableado de puesta a tierra y reduzca los efectos de
la interferencia eléctrica.
La ganancia durante el funcionamiento en
sobreexcitación es excesiva.
•
Busque el momento en que se produce el fallo.
•
Si el fallo se produce al mismo tiempo que el funcionamiento
en sobreexcitación, reduzca el valor definido en
n3-13
[OverExcBr Gain]
y tenga en cuenta la saturación de flujo del
motor.
El variador ha recibido un comando RUN mientras
el motor gira por inercia.
•
Examine la secuencia e introduzca el comando RUN cuando el
motor se haya parado por completo.
•
Ajustar
b3-01 = 1 [SpSrch@Start Selection = habilitado]
o
ajustar
H1-xx = 67, 68 [Búsqueda de Velocidad 1 o 2]
para
introducir comandos de búsqueda de velocidad desde los
terminales MFDI.
El código del motor está mal ajustado para los
métodos de control PM.
•
Introduzca el código de motor correcto en
E5-01 [PM Mot
Code Selection]
según lo especificado por el motor PM.
•
Para motores especiales, ver el informe de prueba del motor y
ajustar
E5: PM MOTOR SETTINGS
correctamente.
Si el variador detecta el fallo en el arranque o a baja
velocidad (10% o inferior) y
n8-57 = 1 [High-Freq
Injection = habilitado]
para los métodos de control
PM, la ganancia de inyección de alta frecuencia es
excesiva.
•
Ajustar
E5: PM MOTOR SETTINGS
correctamente o efectuar
autoajuste rotacional
•
Reducir el valor de
n8-41 [HFI PoleDet Pgain]
en
incrementos de 0.5.
Nota:
Ajustar
n8-41 > 0.0
para motores IPM.
La circulación de corriente en el motor es mayor
que el valor definico en
L8-27 [OverCurr Det
Gain]
para control PM.
Corrija el valor definido en
L8-27
.
El método de control está mal ajustado para el
motor.
Ajustar
A1-02 [Control Method]
correctamente.
El cable del circuito principal del motor es
demasiado largo.
Cambiar el variador por un modelo de mayor capacidad.
La búsqueda de velocidad no se completa en el
arranque cuando se utiliza un motor de inducción en
el control EZOLV.
Cuando
E9-01 = 0 [Motor Type Selection = IM]
, ajuste
b3-24 = 2
[SpSrch Method Selection = Current Det2]
.
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