- IT -
104
6.4
Pulitura programmata
A seconda della temperatura ambiente, l'unità nastro ScreenMatic esegue un giro di pulizia secondo un inter-
vallo fisso. In tale maniera viene garantito che la pulizia avvenga regolarmente
x
in caso di sensore sporco o difettoso,
x
in caso di carico di sporco minimo e/o di portate esigue (ad es. in caso di SFC attivato della pompa di filtra-
zione).
Temperatura ambiente
Intervallo
Movimento rotatorio del vaglio ScreenMatic
&
6 ore
Un giro in avanti
x
Il carico di sporco viene trasportato nel cestello
raccoglisporco.
&«&
4 ore
&
3 ore
6.5
Messaggi di sistema
LED
Anomalie
Possibili cause
Intervento
Resettaggio del messag-
gio di sistema
Lampeggia a
luce
verde/rossa
Nessuna pulizia automa-
tica entro 48 ore
Sensore sporco
– Pulire il sensore
– Decalcificare il sensore
Autonomamente dopo l'eli-
minazione dell'errore
Nessun flusso di acqua
La pompa filtrante non è in fun-
zione.
Mettere in funzione la pompa fil-
trante.
Il sensore non riconosce
acqua.
Controllo da posizione errata.
Posizionare correttamente il con-
trollo.
Controllo difettoso
Sostituire il controllo.
Conducibilità dell'acqua insuffi-
ciente
Aumentare la durezza dell'acqua
con OptiPond.
Potenza della pompa troppo
bassa
Adattare la potenza della pompa.
Lampeggia a
luce rossa
20 sequenze automatiche
di pulizia consecutive
Il vaglio ScreenMatic è sporco.
– Avviare la pulizia manuale
e pulire il vaglio ScreenMa-
tic sul lato del distributore
dell'acqua con la spazzola
ĺௗ
Pulitura automatica).
– Pulire il vaglio ScreenMatic
dall'interno, se le maglie
dovessero essere intasare
dalla pellicola di materiale
biologico
ĺௗ
Pulizia/sostituzione del
vaglioScreenMatic).
Autonomamente dopo l'eli-
minazione dell'errore
Sensore sporco
Pulire il sensore
Controllo da posizione errata.
Posizionare correttamente il con-
trollo.
Potenza della pompa troppo
elevata.
Adattare la potenza della pompa.
Lampeggia a
luce verde
Il vaglio ScreenMatic non
ruota nonostante che sia
stata inizializzata una puli-
zia manuale.
Connettore cavo motore non in-
nestato o non innestato corret-
tamente nel controllo.
Innestare il connettore, verificare
che si trovi correttamente in sede.
–
Motore difettoso
Sostituire il motore.
OFF
Il vaglio ScreenMatic non
ruota nonostante che sia
stata inizializzata una puli-
zia manuale.
Connettore cavo di collega-
mento non innestato o non in-
nestato correttamente nel tra-
sformatore.
Innestare il connettore, verificare
che si trovi correttamente in sede.
–
Trasformatore non collegato
alla tensione di rete.
Collegare il trasformatore con la
tensione di rete.
Trasformatore difettoso
Sostituire il trasformatore
Controllo difettoso
Sostituire il controllo.
Summary of Contents for BioTec ScreenMatic2
Page 1: ...42459 10 15 MH BioTec ScreenMatic 42459 GA BioTec_Screenmatic_2_end_ 28 10 15 12 25 Seite 2...
Page 2: ...2 A BTC0056 B BTC0050 C BTC0049...
Page 3: ...3 D BTC0051 E BTC0052...
Page 4: ...4 F BTC0063 G BTC0048...
Page 5: ...5 H BTC0058 I BTC0059...
Page 6: ...6 J BTC0064 K BTC0061...
Page 7: ...7 L BTC0062...
Page 8: ...8 M BTC0053...
Page 9: ...9 N BTC0055...
Page 10: ...10 O BTC0060 P BTC0054...
Page 264: ...BG 264 1 1 1 x x x x x mA x x x 1 2 x V AC V DC x x x x x x x x...
Page 278: ...UK 278 1 1 1 x x x x x x x x 1 2 x x x x x x x x x...
Page 282: ...UK 282 x x x x x 4 2 x x x x x H 1 2 3 BioTec ScreenMatic 140000 4 4 3 x x I 1 2...
Page 292: ...RU 292 1 1 1 x x x x x x x x 1 2 x x x x x x x x x...
Page 296: ...RU 296 x x x x x 4 2 x x x x x H 1 2 3 BioTec ScreenMatic 140000 4 4 3 x x I 1 2...
Page 306: ...CN 306 1 8 1 1 x x x x x 30mA x x x 1 2 x 12 V 30 V x x x x x x x x...
Page 319: ...319 BTC0040...
Page 322: ...322 BTC0034...
Page 326: ...42459 01 16...